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天津炼化环保效益标本
来源:中国企业报-中国企业新闻网       时间:2010/2/23 11:25:57     
“由北京中能环科技术发展公司安装实施的两套高温除油除铁装置,自2005年、2007年8月分别运行以来,热电装置已回收高温冷凝液合计127万吨,折合13970吨标准煤,直接经济效益739万元。同时,由于两个装置高温冷凝液的外送,间接效果使炼油装置吨原油综合能耗降低0.3千克标油/吨,芳烃部目的产品综合能耗降低7千克标油/吨。”这是记者日前从中国石油化工股份有限公司天津分公司 (简称天津炼化)获取的信息 
“由北京中能环科技术发展公司安装实施的两套高温除油除铁装置,自2005年、2007年8月分别运行以来,热电装置已回收高温冷凝液合计127万吨,折合13970吨标准煤,直接经济效益739万元。同时,由于两个装置高温冷凝液的外送,间接效果使炼油装置吨原油综合能耗降低0.3千克标油/吨,芳烃部目的产品综合能耗降低7千克标油/吨。”这是记者日前从中国石油化工股份有限公司天津分公司 (简称天津炼化)获取的信息。

  “去除油、铁、COD、TOC(溶解固形物)均达到了设计指标,满足了热电装置高温混床的进水要求,对高压锅炉运行和蒸汽品质未造成影响。解决了天津石化的实际难题,实现了节能降耗。”天津炼化生产处处长王玉祥表示。

  天津炼化是集炼油、化工、乙烯、化纤一体化的大型石油化工企业,原油加工能力500万吨/年,设计产能:乙烯20万吨/年、对二甲苯38万吨/年、PTA34.4万吨/年、聚酯20万吨/年。

  据了解,在石油化工装置生产过程中,蒸汽被大量用作动力源和热媒使用,因而会产生大量温度较高的蒸汽冷凝液。

  中能环科相关技术人员表示,由于蒸汽使用的场合不同,产生的冷凝液所表现出的性质也不同。在蒸汽用作驱动蒸汽透平的情况下,由于系统较小、密闭,所产生的冷凝液基本不会受到污染,可以直接送到除氧器作为锅炉水补水使用;而作为加热介质使用时,由于系统的庞大、使用材质、工艺条件等复杂性,不可避免存在被加热介质泄漏到冷凝液中的可能性,这种情况在炼油装置中更容易发生。这将导致蒸汽冷凝液受到油、铁等不同程度的污染,从而不能直接作为锅炉水使用。

  “其炼油装置受污染的高温冷凝液有70吨/小时,化工装置受污染的高温冷凝液有120吨/小时。这些受不同程度污染的冷凝液特点是高热值、轻污染、品质优。但是在以前一直没有找到最优的处理方法。导致水与热量无法兼容并收。”该技术人员告诉记者。

  2004年天津炼化同中能环科合作,在化工装置建设了一套100吨/小时处理能力的高温冷凝液除油除铁装置,投入运行后效果良好。作为中石化内部节能减排的重点示范项目,取得了良好的社会、经济、环保效益,节能减排效果明显。 “该装置的成功运行开创了国内首例高温下回收处理冷凝水的先例,不仅仅在中石化内部,在整个冷凝水处理行业处于领先地位。”中能环科董事长杨宇程告诉记者。

  2007年双方继续合作,在炼油装置又建设了一套100吨/小时处理能力的高温冷凝液除油除铁装置,该装置2007年6月试车以来效果良好。目前,两套处理后的高温冷凝液除炼油、化工自用外,其余120吨/小时全部送到热电部高温混床处理后,进入高压锅炉的除氧器,克服了高温冷凝液先降温后除油除铁的弊病,实现了回收高温冷凝液既节能又节水。

  “中能环科的高温凝结水处理技术拥有独立自主的知识产权,有国内首套高温处理运行案例。为了保持技术的动态领先地位,我们一直把科技研发放在重要位置。”杨宇程表示。

  “高温凝结水处理技术优点主要体现在耐高温,处理温度跨度大,适用范围为20℃—120℃,省去换热的环节,最大限度的回收热量,由于无降温装置,凝结水就避免了在降温装置内形成二次污染,带来了良好的经济效益。同时,处理材料寿命长,使用寿命不低于3年,且不需要定期维护,运行成本低且运行周期长,投资回收期不足一年。”

  “另外,高温凝结水处理技术自动化程度高,系统采用多探头在线监测系统,随时掌握凝结水的操作参数变化情况,通过PLC完成对工艺系统的逻辑时序和程序控制,提高了装置的抗冲击性,保证了装置安全经济运行。系统利用中能环科专有技术,无需人工操作,可按检测情况自动清洗截留物,正常情况下连续运行,大大降低了劳动强度和操作次数。”中能环科相关技术人员表示。
责任编辑:ltlovely

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