“邢台矿的节能减排工程不仅从根本上减少了污染,而且矿区周边环境明显改善,经济效益和社会效益非常显著。仅仅生活污水处理工程每年就能带来182万元的效益。”冀中能源金牛股份公司副总工程师、邢台矿矿长郝宝生自豪地告诉记者。
走进邢台矿,环顾矿区,绿树、青草、假山、碧水,“花园式煤矿”的称谓名副其实。邢台矿职工明显感受到,近几年不只是矿区的面貌变美了,空气也变得更加清新了。矿区、生活区、洗煤厂、热电厂、污水处理厂形成了一条完整的产业链条,实现了“原煤—精煤—废弃物—再生资源—原煤”的反馈式循环过程,为企业带来了效益,也为周边居民创造了良好的环境。
“要让节能减排充分体现在每一个生产环节。”邢台矿领导班子是这样说的,也是这样做的。已有40年开采历史的邢台矿,对循环经济日益重视。多年以来,邢台矿按照科学发展观的要求,利用循环经济模式,加大产品结构调整力度,重点突出煤电水热一体的产业链模式,实现矿井资源的充分利用。具体而言,矿井生产的原煤全部通过洗煤厂分为洗精煤、洗混煤和洗矸。洗精煤用于销售,洗混煤、煤泥和洗矸用于电厂发电和供热;电力上网和自用,同时向邢台市桥西区、矿工业广场和工人村供热;产生的粉煤灰用于井下充填开采和制砖。
1990年邢台矿投资300万元建造了净化能力为150m3/h矿井污水净化站;2005年净化能力增加到180m3/h。2005年改变了洗煤厂原来的用水结构;2006年完成了冷却水小系统的闭路循环,使冷却水也进入了水循环系统;2007年,投资数百万元,投入两台沉降过滤离心脱水机,达到了一级闭路循环,实现了零排放。
2008年,邢台矿又投资了6千万元用于节能减排,上马了三项环保重点项目工程:烟气脱硫工程、生活污水处理工程、矿井水处理工程,这三项工程也是落实省政府“双三十”项目的重要举措。6月4日破土动工,10月31日前全部完工,并相继通过邢台市、河北省和国家环保部门的监测。
经过环保部门现场监测对比,2008年11月和12月份,邢台矿实现COD减排218.88吨,生活污水和矿井水实现了零排放,电厂烟气脱硫率达到90%以上,满足《火电厂大气污染物排放标准》中对二氧化硫最高允许排放浓度的要求。
不仅如此,污水全部处理,处理后的清洁水卖给附近一家电厂,为他们解决了中水深度处理站的水源问题,解决了邢台市供水不足问题。在天旱的时候,支援新农村建设,放水让周边农民免费浇地,这是一举多得,多方共赢。
“不能忽视每一个环节。”矿党委书记李现民对节能减排工作提出要求。为解决洗煤副产品———煤泥污染问题,邢台矿洗煤厂在原有的工艺基础上增加了两台沉降过滤离心脱水机,实现了煤泥零排放,煤泥回收创造效益1400万元;对过滤机进行技术改造,中煤回收率提高15%,年增收1560万元;对煤泥水系统进行改造,每年可减少尾煤泥3.8万吨,全年增加收入567万元。
邢台矿又先后对副井和主井的电控系统进行了技术改造,两次改造每年共节省电能200万度,节约资金120余万元,经济效益可观。
“我们尝到了节能减排的甜头,邢台矿的节能减排项目不仅亮化了环境,清洁了空气,而且已经成为新的经济增长点。不过,我们更看重的,是它创造的社会效益。”作为全国劳模,郝宝生始终将企业的社会责任放在心上。(王明科 郭翠轩)